銅套加工球鐵件出現皮下(xià)氣孔怎麽辦
差速器殼是我廠的(de)一種老練産品,鑄件材質爲QT600—3,運用(yòng)潮膜砂造型并帶有少數的(de)覆膜砂熱(rè)芯,綜合廢品率堅持在2%以下(xià),可(kě)是前段時(shí)間在接連投入的(de)兩個(gè)班次的(de)産品中,銅套加工俄然呈現了(le)高(gāo)達70%以上的(de)氣孔緻廢件,經解剖發現氣孔首要散布于鑄件邊際,直徑在1~3mm,呈球形,解剖深度爲10mm左右,針對(duì)這(zhè)一狀況,咱們召開了(le)專題會,以求敏捷處理(lǐ)問題。
1、缺點剖析及處理(lǐ)辦法
依據氣孔的(de)外觀,咱們判斷爲皮下(xià)氣孔而且分(fēn)爲兩種,一是内部發亮的(de)皮下(xià)氣孔,二是内部發黑(hēi)的(de)渣氣孔。咱們知道,金屬液與鑄型(包括型砂、砂芯、塗料、冷(lěng)鐵),金屬液與熔渣,或金屬液内部某些元素、化(huà)合物(wù)之間發生反響構成的(de)氣孔,稱爲反響氣孔,這(zhè)類氣孔一般位于鑄件表皮下(xià)面,銅套加工稱爲針孔或許皮下(xià)氣孔,在球墨鑄鐵件潮膜砂造型時(shí),發生氣孔中的(de)氣體爲H2S、H2、鎂蒸氣等,這(zhè)是構成第一種氣孔的(de)原因;而第二種渣氣孔,咱們剖析是由于金屬液氧化(huà)形成的(de)。依據上述剖析,咱們對(duì)熔煉及澆注、制芯、砂處理(lǐ)、造型等各工序進行了(le)全面剖析,并針對(duì)發現的(de)問題制定相應的(de)處理(lǐ)辦法。
2、熔煉及澆注工序
(1)下(xià)降球化(huà)劑的(de)參加量,将球化(huà)劑從占鐵液量的(de)1.7%下(xià)降爲1.5%,嚴格控制Mg含量,必須堅持在wMg<0.05%。
(2)對(duì)澆包、孕育包進行嚴格烘幹,對(duì)球化(huà)劑、孕育劑進行恰當烘幹,最大(dà)程度地保證其幹燥。
(3)運用(yòng)矽鋇孕育劑替換現用(yòng)的(de)矽锶孕育劑,參加量堅持不變。
(4)提高(gāo)澆注溫度,将澆注溫度由1360~1370℃提高(gāo)到1380~1390℃。
(5)銅套加工加速出鐵、倒包速度,盡量削減鐵液被氧化(huà)的(de)可(kě)能性。
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